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        水泥熟料生產(chǎn)線煤粉脫灰技術(shù)改造

        作者:呂忠明  
        評論: 更新日期:2020年10月25日

        摘要:通過計算煤粉發(fā)熱量反映煤的實際應(yīng)用效果,詳細闡述了如何對現(xiàn)有水泥熟料生產(chǎn)線煤粉脫灰設(shè)備進行改造,提高除塵效率,降低煤粉含灰量,提高煤粉燃燒熱值,降低煤耗,并對改造前后不同脫灰工藝的經(jīng)濟性進行比較。

        1 問題的提出

        目前大部分新型干法水泥熟料生產(chǎn)線的煤磨系統(tǒng)置于窯尾,從窯尾抽取高溫廢氣(230~260 ℃),進入煤磨作為烘干熱源。窯尾廢氣中含有粉塵約80 g/Nm3,廢氣在進煤磨前經(jīng)過旋風(fēng)收塵器除塵(除塵效率通常為80%),未被去除的生料粉塵會隨著廢氣進入煤磨和煤粉摻混,摻入生料粉后的煤粉比原有煤粉含灰量高出約3%~4%,進而影響煤粉燃燒的熱值,使煤粉的熱值降低,水泥窯的熱耗提高。

        為了提高煤粉的發(fā)熱值,降低水泥熟料生產(chǎn)線的生產(chǎn)成本,我公司對煤粉烘干系統(tǒng)的脫灰設(shè)備進行技術(shù)改造,提高除塵效率,降低煤粉含灰量,提高煤粉燃燒熱值,降低煤耗。

        2 煤粉發(fā)熱量計算

        國內(nèi)常用分析基低位發(fā)熱量()來衡量煤粉發(fā)熱量,分析低位發(fā)熱量反映了煤的實際應(yīng)用效果,但受外界影響因素大。

        不同煤種分析基低位發(fā)熱量經(jīng)驗公式為:

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        由分析基低位發(fā)熱量經(jīng)驗公式可以看出,灰分降低1個百分點,分析基低位發(fā)熱量可以提高270.2 J/g(煙煤)、345.7 J/g(無煙煤)、321.5 J/g(褐煤),由于新型干法水泥生產(chǎn)線大部分采用煙煤,因此降低一個百分點含灰量,可以提高煤粉熱值270.2 J/g。

        3?脫灰系統(tǒng)改造實例

        以遼源金剛水泥有限公司為例,該公司采用1臺型號為2-Φ1880 mm的旋風(fēng)收塵器為進入煤磨的窯尾高溫廢氣進行脫灰,除塵效率為80%,壓力損失740 Pa,脫灰處理過的高溫廢氣再通過一臺型號為W5-48№17.5F高溫風(fēng)機進入煤磨。

        為了降低窯尾高溫廢氣中生料粉含量,我公司利用該公司原有旋風(fēng)收塵器基礎(chǔ),將旋風(fēng)收塵器改造為一臺型號為CDMC684的長袋脈沖噴吹袋收塵器,使除塵效率從原來的80%提高到改造后的99.96%,改造后進入煤磨的窯尾高溫廢氣中生料粉含量<30 mg/Nm3,基本可以忽略不計。

        改造過程:由于原有旋風(fēng)收塵器設(shè)備重量在7 t左右,而改造后的設(shè)備重量約35 t,需對原有設(shè)備鋼結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)進行加固,然后整體拆除原有旋風(fēng)收塵器,保留原有的卸灰及輸送裝置,連接新的工藝管道,同時在袋收塵器進口加裝電動冷風(fēng)閥,由中控根據(jù)窯尾廢氣溫度調(diào)整冷風(fēng)閥開度,確保進入袋收塵器的廢氣溫度,既能滿足煤粉烘干需要,又能保證濾袋長期運行的需要。改造后袋除塵器的技術(shù)參數(shù)如表1所示。

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        4 改造效果

        以遼源金剛水泥有限公司為例,其5 000 t/d熟料生產(chǎn)線使用的煤粉含水分2.6%,含灰分21.5%,其中窯尾生料粉進入煤粉帶入了3.3%的灰分,原煤的發(fā)熱量為25 498 J/g,經(jīng)我公司改造后除塵效率由80%提高到99%以上,煤粉中灰分降低,發(fā)熱量提高。

        5 經(jīng)濟效益分析

        1)節(jié)煤成本

        該生產(chǎn)線日均消耗原煤850 t/d,原煤粉發(fā)熱值為25 498 J/g,改造后,脫灰袋收塵器運行穩(wěn)定,出口排放濃度<30 mg/Nm3,煤粉中的灰分降低3.3%,發(fā)熱量提高270.2×3.3=891.7 J/g。經(jīng)過實測,熟料煤耗從2018年度平均108.2 kg/t降至2019年度平均104.8 kg/t,實現(xiàn)節(jié)約原煤3.4×5 000/1 000=17 t/d,全年按300 d運行計算,年可節(jié)約原煤5 100 t,原煤價格以500元/t計,則年可節(jié)約255萬元。

        2)運行成本

        改造后,脫灰系統(tǒng)阻力主要由旋風(fēng)除塵器改為袋除塵器導(dǎo)致,原有旋風(fēng)除塵器運行阻力約500 Pa,改造后袋除塵器運行阻力約1 200 Pa,系統(tǒng)阻力增加700 Pa,系統(tǒng)增加功耗:

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        改造后每天增加用電量35.6×24=854.4 kWh,按平時段工業(yè)電價(0.725元/kWh),合計每天增加電費854.4×0.725=619.4元,全年按300 d運行計算,則年增加電費18.582萬元。

        3)設(shè)備成本

        設(shè)備主要易損件為濾袋,改造設(shè)備濾袋投資為235×648=152 280元,按使用壽命2年計,則濾袋每年成本為7.614萬元。

        4)經(jīng)濟效益分析

        脫灰設(shè)備改造后,每年可節(jié)約成本255-18.582-7.614=228.804萬元,本次改造總投資為130萬元,則設(shè)備運行約207 d即可收回投資成本。

        6 結(jié)束語

        隨著國家節(jié)能減排要求的日益提高,在不斷采取措施提高環(huán)保排放的同時,如何降低煤粉中的水分、灰分,提高煤粉熱值,降低能耗,也應(yīng)是我們關(guān)注的重點。

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