在生產中,經常因為電機軸承溫度過高、油封漏油嚴重而直接影響正常生產、設備檢修中得出高軸溫、漏油的主要原因是(油環式)供油的條件所滯約,解決的方法只有改變供油潤滑方式,降低油池油位,加大潤滑油循環,提高電機安全保障。
發現問題:
1、大量油脂進入電機氣隙中,直接威脅電機的絕緣。
2、由于油環的旋轉是靠電機旋轉時的轉速來帶動油環的旋轉,也就說軸的旋轉速度大于油環的旋轉速度,同時說明軸與油環產生磨損,造成軸表面光潔度的破壞而影像油膜的形成,油環磨損圓度產生偏差,造成油環運轉的停滯。
3、由于軸承座、軸承、軸、油環四者的體積關系受到局限,同時限制了油池中的油位與供油量,供油量的限制,造成散熱功能的局限,而油位的控制,造成油液面與軸封高度相差10mm,加之油在軸旋轉中的飛濺,大量的潤滑油從油封,設備剖面、油環觀察孔處漏出。
4、電機定子、轉子的冷卻工藝、自轉子自備風扇、將室處的冷空氣吸入電機氣息進行電路系統的冷卻,也就是說吸入冷空氣的同時,也將油封漏油吸入氣息,直接威脅電機的絕緣。
由于電機本身存在以上不利因素,而給電機帶來諸多隱患,而直接影像到全線生產,為此油環改為壓力供油。
將油環及供油管上調節閥取消,在上油管法蘭處增加流量孔板,回油改為油池地步回油,降低油池油位、孔板的孔徑等于軸承間隙×2,參考回油管內經,只要回油量能夠滿足壓力供油量,順利回到油箱即可。
我廠二煉鋼除塵風機1#電機、4#電機、燒結1#引風機室2#電機、二焦化冷鼓風機、1#電機、2#電機,進行了壓力供油改造,實踐證明,軸溫下降10℃,解決了軸頭漏油現象,防止誤操作的存在,提高設備生產中的安全保障。