?實現礦井高效集中生產,是目前礦井發展的主要模式,關鍵是采用了一次采全高綜采放頂煤開采方法。由于瓦斯治理的難度,該采煤方法在高瓦斯礦井中的推廣應用還是受到了很大限制。采用順層預抽與風排相結合的瓦斯綜合治理方式,有效解決了高瓦斯礦井采用一次采全高綜采放頂煤開采的難題。靖遠煤業公司大水頭煤礦應用該技術在東103綜放工作面瓦斯治理取得了良好的功效,實現了安全高效生產。
1??? 概述
靖遠煤業公司大水頭煤礦是一對年生產能力為150萬t的高產高效礦井。井田位于靖遠煤田的中部,大寶向斜的南翼,走向長8.9km,傾斜寬2.5km,面積14.4km2。煤田屬侏羅系中下統窯街組,可采煤層為一層煤,厚度過0.23~37.78m,平均厚度13.06m。由于受祁連山造山運動和井田大斷層控制,井田內次生構造發育,派生小斷層隨處可見。煤層節理裂隙發育,煤質松軟破碎,平均瓦斯含量12.0m3/t,自然發火期3~4個月,屬容易自燃煤層,礦井為高瓦斯礦井。
東103綜放工作面走向長1632m,傾斜寬120m,地質儲量281.2萬t,采用走向長壁綜合機械化低位放頂煤一次采全高全部垮落法開采,于2003年3月1日投入試生產。區域內煤層賦存穩定,結構單一,平均煤厚10.5m,傾角0°~9°。工作面地質構造極為復雜。工作面開采采用綜采放頂煤一次采全高技術,全部垮落法管理頂板,巷道支護采用無鋼帶錨網支護,工作面通風設計為“一進二回”的“B”型通風方式,瓦斯排放巷沿煤層頂板布置,超前探測地質,主要排放瓦斯,回風、運輸順槽均沿煤層底板布置。
東103工作面北鄰腰水背斜軸部,南依F40斷層,花尖子向斜軸斜穿工作面,根據已揭露落差在2~6m的斷層6條,煤層煤質松軟破碎,瓦斯含量高,壓力大,在掘進施工中曾多次發生瓦斯涌出異常現象。2002年10月3日凌晨3:24,在施工回風順槽至1308m處,該段處于花尖子向斜構造影響帶,并存在大量的伴生小斷層,且煤體比較松軟,節理發育,呈斜交狀,綜掘機切割頭割左幫頂煤時,煤爆聲增大且隨之發生大量冒頂,工作面煤塵飛揚,能見度極低,當時回風流瓦斯濃度最高達7%,瓦斯超限持續103min,冒落形成直徑2~3m、高約6m的形似圓柱體的孔洞,孔洞軸線斜交左幫70°。冒落煤炭為渣煤、沫煤,無明顯分選現象,冒落煤炭將綜掘機埋沒,后部煤炭按自然安息堆積。經計算,瓦斯涌出量達1418m3(不包括期間正常瓦斯涌出量 ),冒落煤炭43t。瓦斯異常不但給工作面準備期間掘進帶來困難,更主要的是給工作面回采期間帶來了管理難度。
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